某采油一线维修工先进事迹钳工中的大工匠
2024-12-11
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某采油一线维修工先进事迹——钳工中的大工匠
拆卸、研磨、换件、组装……一套轴瓦,在他的巧手下“重生”,而令人难以置信的是,
整个修复过程的成本竟然不到百元。从原本需要返厂维修花费上万元,到现在仅需百元即可完
成修复,这样的技术怎能不让人叹服?这位技艺超群的钳工“大工匠”,正是 XX 采油厂创新创
效工作站的明星维修工——明 XX。现年 54 岁的明 XX,不仅是一名经验丰富的钳工,更精通各类
焊接技术,对机械设备有着独到的理解与改造能力。他所参与的创新项目,一经投入实际生
产,不仅大大提高了工作效率,节约了人力物力,更为企业带来了显著的经济效益。迄今为
止,他已成功申请了七八项专利,其中,《提引环工具改造》项目更是荣获了国家实用新型专
利证书。
谈及轴瓦研磨技术,明 XX 自豪地说:“熟悉机械的朋友都知道,轴瓦研磨是一项极其考验
工匠技艺的工作。轴和瓦虽然由厂家设计制造,但研磨的关键在于研点的数量。一般而言,当
研点达到 25 个时,即被视为精研。而我亲手研磨的轴瓦,其研点数能够稳定保持在 25 个以
上。”在石油开采领域,一套常用的加药罐设备,市场售价高达 1.5 万元左右,长期以来,由于
技术壁垒的存在,这一核心部件始终未能被国内同行所破解。然而,对于喜欢钻研的明 XX 来
说,这无疑是一次挑战自我的机会。经过无数次的尝试与探索,他将目光聚焦于电磁阀这一关
键组件上,了解到进口电磁阀的价格约为 4000 余元。为了降低生产成本,明 XX 深入研究电磁阀
的材料特性,利用火花鉴别技术准确判断出所需钢材的类型,最终以不到百元的成本成功自制
了电磁阀,为工厂节省了大量开支。不仅如此,去年他还自主设计并制作了一款抽油机更换电
机吊架,有效避免了租赁吊车所带来的额外费用及等待时间,极大提升了作业效率。据统计,
该装置的应用使得每百口井每年可节约成本约 3万元。
“当我刚加入厂里的创新创效工作站时,主要负责液压管线、油井井口以及抽油机井刹车
系统的维修工作。在这样的岗位上,我深刻体会到心态的重要性。只有学会享受孤独,才能全
身心地投入到工作中去。因此,我总是积极调整自己的心态,让自己能够快乐地面对这份看似
单调却充满挑战的职业。”面对记者的采访,平日里话不多的明 XX 如是说道。作为厂内唯一一
位专注于上述三个领域的维修人员,明 XX 的职责显得尤为重要,受到了来自基层站队员工的高
度认可。为了确保各项任务能够按时高质量完成,他常常牺牲个人休息时间,无论是午休还是
节假日,只要接到紧急任务,明 XX 总是第一时间赶往现场,全力以赴解决问题。
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